進(jìn)蓋分選滑道因擠蓋造成廢品
1.故障現(xiàn)象:鋁塑蓋組裝機(jī)在使用中發(fā)現(xiàn)鋁筒分選出口處經(jīng)常廢蓋。
2.故障分析:原因是鋁筒中經(jīng)常出現(xiàn)不圓、不規(guī)則的鋁筒,經(jīng)過分選出口時(shí)易卡位,導(dǎo)致廢品不斷增加。
3.改進(jìn)措施:由螺栓固定改造成拉簧控制,減免由廢品造成的卡死導(dǎo)致的廢品增加,比改前降幅達(dá)90%。增加緩沖裝置后使廢品自然流出避免再次擠傷造成廢品增加。
進(jìn)退蓋限位凸輪動作失靈
1.故障現(xiàn)象:鋁塑蓋組裝機(jī)在使用一段時(shí)問后發(fā)現(xiàn)內(nèi)塞和封口鋁塑蓋滑塊回程過程動作失靈,不能全部復(fù)位。
2.故障分析:經(jīng)檢查,送件過程是依靠滾輪沿凸輪曲面頂出,回程過程則依靠壓縮彈簧實(shí)現(xiàn)返程。缺少可靠的剛性結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)回程動作。該機(jī)在連續(xù)使用一段時(shí)問后,導(dǎo)致壓縮彈簧失效。
3.改進(jìn)措施。
(1)每月定期在滾輪芯軸部位加潤滑油并隨時(shí)觀察凸輪動作和控制潤滑是否到位。
(2)改成不用彈簧,按凸輪面軌跡制作比子,并用3個(gè)螺釘固定在凸輪端面上,起到滾輪沿曲線槽運(yùn)動的效果,確保滑塊能夠全部復(fù)位。